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看一看:基于PLC、触摸屏、变频器的科里奥利煤粉_0

发布时间:2021-11-18 00:30:19 阅读: 来源:车镜厂家

摘 要 目前水泥行业在粉体控制方面多采取根据科里奥利原理设计的计量控制系统,本文将主要介绍合肥水泥设计院根据该原理研制的科氏称计量控制系统。关键词 PLC 触摸屏 变频器 科里奥利 回转窑 1 前言连续准确地对回转窑和分解炉进行喂煤,是降落煤耗,提高熟料质量,保证设备安全和连续稳定运转的关键因素。因此,喂煤计量控制装置必须具有稳定、准确、动作迅速等特性。原来我公司采取由德国KHD成套设备公司提供的冲击式固体流量计,由于该流量计容易遭到外界的干扰,计量波动大,引发喂煤量的波动, 影响了窑的工况。喂煤装置分隔轮是由直流电机拖动,直流电机的换向器和电刷的故障率较高,保护量很大。公司经过调研论证,决定进行技术改造,将其替换成2套由合肥水泥设计院生产的科氏力秤煤粉定量给料系统。该秤根据科里奥利原理设计,实现对窑尾分解炉和窑头喂煤的计量及控制。2 科里奥利原理质量微粒m在以角速度ω转动的系统中除遭到离心力FZ和摩擦力FR外,还遭到垂直于其运动方向的惯性力FC的作用,通过丈量这个力,可测得质量m,这就是科里奥利原理,如图1所示。图1 科里奥利原理示意丈量原理的实现需要1个以恒定速度转动的旋转丈量圆盘(测轮),其基本结构如图1所示。由电机拖动的测轮被叶片分成数个导流槽,散状物料由测轮中心上方进入测轮,经过锥形的转向装置后,构成散料流田被政府征收了怎么办,进入导向叶片之间的导流槽中,并被以恒定角速度ω旋转着的导向叶片虏获,物料因离心力FZ的作用而向测轮外边沿运动,直至离开测轮被抛出。通过对物料所受科里奥利力FC的丈量可得到物料的流量,工程中是通过丈量FC对测轮的反作用力矩而测得物料流量的,这个力矩由测轮的驱动电机来补偿(离心力FZ和摩擦力FR都不能在测轮径向上产生力矩)。其计算式为:M=mωR2 式中:M──测轮所受力矩,N·m; m──物料流量,t/h; ω──测轮角速度,1/s; R──测轮半径,m。图2 测轮的基本结构示意3 科氏力煤粉秤组成及工艺流程:科氏称中的主要设备有由煤粉称重仓、水平回转式稳流给料机(以下简称给料机)、科里奥利质量流量计(以下简称流量计)、螺旋输送泵、回转空压机等组成。主要工艺流程是:从煤磨制备出来的煤粉进入煤粉仓,对煤粉进行称重计量,要求到达1个公道料位,保证下煤稳定。煤粉仓底部与给料机连接,给料机按水平方向旋转,煤粉就由给料机喂入流量计,在流量计中经过前文所述的处理后,进入螺旋输送泵,与回转空压机中的紧缩风混合后,1起到达窑头及分解炉(如图3所示)。流量计仅作为计量设备,而给料机作为预给料设备。图3 煤粉喂料系统工艺流程简图4 科氏力喂煤计量控制系统自控部分简介2套设备控制部分的原理相同,主要由1台西门子的S7⑵00 PLC(扩大了1个模拟量输入模块EM231和1个模拟量输出模块EM232)。1台西门子的触摸屏TP170A,2台ABB变频器,还有称重传感器,力距传感器,速度传感器等组成。如图4所示,图中M1为给料机,M2为流量计。图4 科氏力控制系统示意图PLC的型号为CPU222,属于小型PLC, 但其指令功能非常丰富,能完成各种复杂控制功能。它具有8输入/6输出,共14个数字量I/O点。控制程序采取STEP⑺ Micro/Win32 V4.0 SP3编程软件开发。触摸屏作为人机对话窗口,用于修改系统的工作参数,监控系统的工作进程。它防护等级高(IP65),可用于卑鄙的工作环境。触摸屏的使用省去了复杂的控制面板和仪表显示 。TP170A通过Protool/Pro cs V6.0为其组态。以通讯的方式读取PLC内部相应寄存器上的数据、状态及工作参数。本控制方案中主要作用是从现场启动设备,整定内部参数,显示瞬时流量、累计流量,输入参数的设定,上下限报警值的设定,流量实时趋势曲线,在调试变频器时,也能够通过趋势来视察效果。TP170A与CPU222通过9针电缆进行通讯没有确权土地补偿标准。当所有设备处于正常工作状态,测得的仓重信号经过变送器处理后,送入DCS和EM231。流量计下端带有力矩传感器及速度传感资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章